在捣固梳打饼的做法时,减少捣固功或增加捣固功对...

运用现代管理方法,优化炼焦捣固工艺_百度文库
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运用现代管理方法,优化炼焦捣固工艺
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&&管​理​ ​ ​炼​焦​ ​ ​捣​固​ ​工​艺
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5.5米捣固焦炉的运行实践与改进
    李天喜& 陈战群
(济源市金马焦化有限公司)
&&&&& 济源市金马焦化有限公司现有72孔JN43K-98D型焦炉两座,55孔JNDK55-05型捣固焦炉一座,年产焦炭155万吨,焦油7万吨,粗苯2.2万吨,硫铵2.5万吨,外供煤气1.8亿m3,年发电9600万kwh,生产规模位于全国独立焦化行业前列,2008年实现产值31.5亿元,利税4.6亿元。
我公司捣固焦项目采用鞍山焦耐工程技术有限公司设计的JNDK55-05型2×55孔捣固焦炉,炭化室高5.5m,全长15.98m, 周转时间25.5小时,年产干焦110万吨,捣固焦工程于2007年1月开始施工,日投产出焦。
2& 5.5米捣固焦炉建设与运行情况介绍
&&&&& 我公司5.5米捣固焦炉推焦采用5-2串序,单炉煤饼捣固时间8分钟,单炉操作时间23分钟,采取机焦侧无温差的加热制度,经过3个月的试生产,结焦时间不断缩短,于2008年 5月1日结焦时间由原来的40小时达到设计时间25.5小时,实现达标生产。目前生产推焦电流正常、除尘系统运行正常、炉温均匀、自动化控制系统运行稳定、无烟装煤效果显著,焦炭质量比4.3米顶装焦炉基础上实现跨越进步。
2.1& 捣固焦与顶装焦质量对比
&&&&& 5.5米捣固焦炉投产至今,在生产过程中经过不断的总结和研究,功能优化和调整,生产实绩优异。在配煤比相同的情况下,5.5米捣固焦炉生产的焦炭质量比4.3顶装焦炉生产的焦炭质量有了明显的提高,其中冷态强度M40提高2.6个百分点,M10降低2.8个百分点,热态强度反应性CRI降低1.7个百分点,反应后强度CSR提高2.2百分点。两者对比情况如下表:
相同配比情况下5.5米捣固焦炉和4.3米顶装焦炉焦炭强度对比表
5月1日-5月6日
5月7日-5月8日
5月9日-5月12日
5月13日-5月26日
5月27日-6月2日
7月15日-7月20日
7月21日-7月24日
7月25日-7月26日
7月26日-7月31日
7月31日-8月2日
8月2日-8月5日
8月5日-8月10日
8月10日-8月12日
2.2& 5.5米捣固焦炉的配煤优势
&&&&& 在保证用户需求的焦炭质量的情况下,为发挥5.5米捣固焦炉的优势,经过多次的小焦炉试验和生产实践,摸索出了一套5.5米捣固焦炉的配煤方案,与4.3米顶装焦炉相比,捣固配煤少用10%左右的主焦煤,多用5%的瘦煤和5%得1/3焦煤。生产出的焦炭质量基本相同
下面是月份5.5米捣固焦炉和4.3米顶装焦炉的质量对比表:
5.5米捣固焦质量统计表
4.3米顶装焦炭质量统计表
3& 技改情况
&&&&& 5.5m捣固焦炉投产以后存在的主要问题一是煤饼塌煤,二是装煤出焦时烟尘大,特别是装煤时机侧冒烟大。
3.1& 解决煤饼倒塌我们采取的措施主要有:
3.1.1& 加强煤场管理,控制来煤水分,采用合理堆放时间及煤种搭配,从源头上控制入炉煤水分。实践证明,入炉煤的水分在10.5――13%之间时,捣固效果最佳,不易塌煤;
3.1.2& 细度的控制;
&&&&& 实践中,我们通过改变粉碎机的均匀下料,来保证粉碎机的粉碎效率,细度控制在88±1%,从而达到我们的要求。
3.1.3& 对推焦装煤车进行改造;
a、托煤板底板的改造。
由于托煤板底部与前链轮顶部间隙较小,在送煤过程中,链条与托煤板底干涉引起托煤板振动,从而影响到装煤过程,前段煤饼塌角,发现这一问题后,我们对托煤板凹槽的凸起部位进行切割打磨,从而使托煤板在送行过程中减少摩擦,增加托煤板的稳定性。另外,在托煤板链条尾端,加装了手动润滑装置,包括小油箱和管路、阀门,托煤板运行时,打开阀门,油箱内的油会流出滴在链条 上,既减少了摩擦,又保养了设备。
b、后挡板的改造
后挡板在送煤过程中会产生振动,我们对后挡板进行了改造。
1)后挡板下设有托轮,原有托轮表面没有凹槽,托轮在托煤板上滚动,由于托煤板上存有余煤,后挡板托轮粘煤后运行不平稳,产生摆动,易将机侧煤饼拉塌。将托轮中间加工出凹槽,后挡板运行时托煤板上的余煤被挤入托轮凹槽,保证了后挡板托轮的滚动平稳。
2)后挡板原设计只有两个侧挡轮,在实践中发现两个侧挡轮未能起到应有的作用。一是轮径过小,二是位置不佳合适,三是数量太少。我们通过观察,增加了轮径,在原有基础上又选定安装点,加装了四个侧挡轮,使用效果十分明显。
c、煤箱前挡板斜度改造。
煤饼前端上部向外倾斜,易引起煤饼前端塌煤,反之,则会减少塌煤。但如果过于向里倾斜,不仅造成装煤量不足,又会影响焦侧煤饼均匀成熟。我们通过实验,对煤箱前挡板进行改造,使前挡板有合适的斜度,减少煤饼前端的塌煤危险。
d、加工煤箱内壁的光滑度,煤箱涨箱问题控制,煤箱内壁材料改不锈钢,增加加热装置。
通过加强入炉煤水分和细度的控制,以及对推焦装煤车的改造,我们基本上解决了装煤时煤饼倒塌的问题。
3.2& 解决装煤出焦时烟尘大的问题采取的措施主要有以下几方面
3.2.1& 在焦炉机侧安装装煤烟尘捕集装置来减少装煤冒烟:制作喇叭形烟尘收集罩,固定在机侧炉头炭化室上部两个炉柱之间,在炉顶导烟车上往机侧方向增加吸尘管道,吸尘管道一端和导烟车上部的导烟筒接通,另一端与机侧烟尘收集装置对接,装煤时,利用地面除尘站风机吸力将机侧烟尘导入地面除尘站处理。
3.2.2 &对原有推焦车上的密封框进行了改进:在密封罩的内侧两边增加由柔性钢板制作的密封板,将密封板和煤饼距离减小到5mm。
3.2.3& 加长后挡板,使后挡板在装煤时有部分留在密封罩外部,起到导向的作用,保证能及时将后挡板退出,减少操作时间。
3.2.4& 在密封罩上部增加垂帘式挡板,挡板高度至煤饼的上方,在装煤时可以阻挡烟尘从煤饼和密封罩之间逸出。
3.2.5 &增加高压氨水系统和地面除尘站配合使用来减少冒烟。
4& 5.5米捣固焦炉配套地面除尘站
&&&&& 5.5m捣固焦炉采用的是推焦装煤二合一地面除尘站,即采用一套通风机组、一套带式脉冲除尘器,实现了一台风机在出焦和装煤两种工况下的除尘工作。
除尘风机出焦时风量360000 m3/h, 风压7000Pa,装煤时风量180000 m3/h,风压8000Pa。袋式除尘器总计11个除尘仓,滤袋面积5544O,出焦时11个除尘仓全部工作;装煤时其中的五个仓工作。推焦装煤二合一地面站省去了装煤除尘风机和除尘器、减少了占地面积和投资费用。
推焦装煤二合一地面除尘站除尘效果较好,推焦装煤时产生的烟尘通过燃烧式导烟车的配合,应用烟气净化吸附装置、预喷涂装置、单向溢流回喷装置、阵发性高温烟尘冷却分离阻火器等多项专利技术、对焦炉烟尘进行净化吸附和降温,有效地避免了焦油等粘性物质对除尘器滤袋的板结,使滤袋的使用寿命达到2年以上,同时减少了苯并芘、苯可溶物等有害物质的排放。
2008年12月份河南省环保局环境检测站对5.5米捣固焦炉进行了竣工环保验收,检测数据如下:
地面除尘站烟囱废气污染物排放检测结果
粉尘排放浓度
SO2排放浓度
NOx排放浓度
苯并(a)芘排放浓度mg/m3
2.31×10-4
2.06×10-4
2.37×10-4
2.25×10-4
表2二级标准
0.30×10-3
焦炉炉顶废气无组织排放结果
苯并(a)芘排放浓度μg/m3
09:00~10:00
11:00~12:00
14:00~15:00
16:00~17:00
09:00~10:00
11:00~12:00
14:00~15:00
16:00~17:00
09:00~10:00
11:00~12:00
14:00~15:00
16:00~17:00
(GB)表2二级标准
5& JNDK55-05型捣固焦炉的优缺点
5.1.1& 出焦时机侧焦饼上部存在欠火现象。焦炉加热水平偏高,煤饼收缩度偏小,造成煤饼局部加热不到位。
5.1.2& 除尘站设备复杂,重量大;由于漏风量大,地面站除尘风机、电机功率增大;运行费用、维护费用较高。
5.2.1& 车辆配置采用了7.63米焦炉技术,整体车、两轨拦焦机及模拟屏操作的应用是国内首创。
5.2.2 &焦炉半地下室设计,对焦炉操作安全运行开了新思路。
5.2.3& 过滤吸附装置用在地面除尘站,有效地解决了布袋堵塞问题。
5.3& 几点建议:
5.3.1& 推焦装煤车推焦中心与行走车轮中心缩小,进一步增加车体稳定性。
5.3.2& 推焦装煤车驱动装置改为前驱动优势点较大。
5.3.3& 导烟车改为“U”管,配车载除尘器,有利于节约煤气资料,减少能耗和投资。
5.3.4& 降低加热水平,增加炉顶高度,对减少热耗,降低炉顶温度有利。
5.3.5& 由于煤饼加热过程中与炭化室炉墙间隙的存在,炉顶空间温度偏高,焦油的甲苯不溶物、沥青含量高超标,需要业界专业深入讨论解决办法。
&&&&& 5.5米捣固焦炉的投用是我国捣固焦炉大型化发展的重要里程碑,其成功应用不仅扩大了炼焦煤资源,提高了焦炭的质量,而且减少了污染。经济效益和环境效益显著。
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