分子泵电机转子偏心的原因飞出是什么原因

电机运行过程中电机转子偏心嘚原因部分会在轴向和径向两个方向有不同程度的位移,表现为电机的噪声、振动等不良现象当轴向相对位移较大时,即表现为轴向窜動

轴与电机转子偏心的原因发生相对运动。电机转子偏心的原因铁芯与轴为过盈配合如果由于某种原因导致铁芯孔与电机轴铁芯位出現间隙,导致电机转子偏心的原因铁芯与轴之间出现轴向和径向相对位置的变化表现为窜轴问题的同时,很可能会因为电机转子偏心的原因铁芯的轴向移动致使端盖与电机转子偏心的原因端部相擦、变形,严重时会波及到定子绕组

轴向调节弹垫损坏或漏装。整机设计過程中会考虑电机材料热膨胀因素,在轴向留有一定的间隙同时为了防止轴向位移过程中的硬接解触,采用加装弹垫的方式解决如果装配过程中漏装,或是弹垫的质量有问题都会导致轴向止动失效,也就直接表现为窜轴

电机定电机转子偏心的原因磁力中心线自对囸调节导致的窜动。电机最理想的状态是定子与电机转子偏心的原因磁力中心线完全重合但实际过程中定电机转子偏心的原因很难实现軸向完全的对正,为此电机运行过程中会出现持续不断的对正→偏移→对正→偏移→……的自对正调节过程特别是对于径向通风道铁芯、铁芯的飘曲、马蹄等问题的情形,反复的调节过程更为严重这就出现了轴向窜动。

风扇旋转时产生的轴向力对于自带螺旋桨风扇或帶轴流风机的电机,电机运行过程中通风过程会对电机产生相应的轴向力;如果风扇本身的静平衡效果不好,或风扇的损伤也会导致電机轴向的窜动。

端盖轴承室配合松动导致的窜动对于轴向冲击因较大的场合,对于端盖轴承室与轴承的配合比较敏感特别是对于安裝密封轴承的小规格电机问题更为严重,为了防止该问题的发生应在端盖上增加孔用止动挡圈。

电机轴蹿动使得本来不该有相对运动的結合部位滑移、间隙变大电机出现振动、噪音变大等异常情况,同时原本相对静止的结合部位滑移→振动加大→滑移加剧轴→振动加剧→……直至轴承散架出“扫膛”、烧毁绕组即使尚未达到绕组毁损的水平,也将大大降低电机使用寿命

①可以在轴承外沿和端盖之间加波形弹垫进行调整缓冲;

②实时监控、及时检修,将电机窜轴问题消灭在引发重大事故前;

③固定端轴承用轴承内外盖卡死;

④导致电機窜轴的环节进行控制;

⑤详细了解和掌握电机的实际使用工况避免使电机承受轴向力。

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       是利用高速旋转的电机转子偏心的原因把动量传输给气体分子使之获得定向速度,从而被压缩、被驱向排气口后为前级抽走的一种真空泵

  瑺规的分子泵使用轴承来确保叶片的高速旋转。新型的分子泵采用磁悬浮构造使得叶片转速不断提高的同时,更使分子泵适合超高真空系统也延长了分子泵的使用寿命。

  分子泵与油封式旋片泵和涡轮式干泵相比工作环境更加清洁,而且可以达到极高的真空度但昰,分子泵不能在大气压下工作必须和其他能够在大气压下工作的粗抽真空泵(油封式旋片泵或涡轮式干泵)联合使用。分子泵构造复杂、價格昂贵高速旋转工作时会有振动。

  分子泵的抽气机理与机械泵靠泵腔容积变化进行抽气的机理不同利用了动量传递原理,使分孓定向流动而被排出泵外从而达到抽气的目的。

  分子泵在电机的带动下高速旋转采用变频电源驱动电机,目的是得到较高的转速在分子流区域内,气体分子与高速转到的叶片表面碰撞动量传递给气体分子,使部分气体分子在刚体表面的运动方向上产生定向流動而被排出泵外,从而达到抽气的目的通常把用高速运动的刚体表面携带气体分子,并使其按一定方向运动的现象称为分子牵引现象利用这一现象制成的真空泵称为牵引分子泵(盖德泵)。牵引分子泵的优点是启动时间短在分子流态下有很高的压缩比,能抽除各种气体和蒸气特别适于抽除较重的气体。但由于牵引分子泵抽速小密封间隙太小,工作可靠性较差易出机械故降,而且制造困难实际上很尐应用。

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电机电机转子偏心的原因轴向窜動故障原因分析

自高压水泵电机投入使用以来陆续出现电机前端轴瓦温度升高现象,最高达 72 ℃并有继续升高的趋势。轴瓦温度已經大大超过了热工一级报警值(70 ℃)和二级报警值(75 ℃)二级报警跳闸停机,严重威胁到高压除鳞泵电机及高压变频器的安全運行因而必须停泵进行检查处理。检查发现电机负荷端瓦型轴承推力面出现磨损及块状脱落的钨金耐磨层原装钨金瓦型轴承报废已不能继续使用。于是重新更换一套轴瓦并投入使用。但使用半个月后检查电机前端轴瓦时发现新轴瓦推力面乌金虽然磨损相对较轻,但昰推力面已经出现明显的龟裂龟裂位置与先前损坏的瓦型轴承损坏位置相同,只是损坏程度相对较小对电机轴瓦重新处理后继续安装使用,但在此后运行过程中当高压泵连续高速运转,电机会发出明显的撞击异响而且电机轴承温度立即升高,只能被迫降速或停机检查严重扰乱中厚板生产线的正常生产,也给中板高压除磷泵及电机的安全运行带来极大的威胁

停泵揭瓦检查,发现高压泵电机前轴瓦外侧(靠高压泵一侧)磨损严重外侧圆周面乌金颜色发黑并有脱胎现象,电机电机转子偏心的原因挡肩粘有融化的乌金(如图 1 所示)这些现象证实,轴瓦温度不断升高是由于电机电机转子偏心的原因向电机侧方向窜动致使电机电机转子偏心的原因挡肩与轴瓦外侧乌金动静接触摩擦引起的。具体导致电机电机转子偏心的原因严重窜动的轴向推力的产生原因分析如下

1.1 机械中心与磁场中心不一致

电动機在运行时,其电机转子偏心的原因将定位于磁场中心而电机转子偏心的原因主轴与两轴承间有一个机械中心(即电机电机转子偏心的原因两端轴间与轴承间间距相等的位置)。这 2 个中心可能存在不一致安装时如果以机械中心为基准来调整个轴的轴向间距,当电机启動后电机转子偏心的原因将自动定位于磁场中心,电机轴的轴向窜动将破坏原安装时调整好的轴向间距。当这个偏差不大时对于齿輪式联轴器,可以由内外齿轮套的预留轴向间隙补偿;如果超过了联轴器预留轴向间隙时则联轴器及被传动轴将受到一个轴向外加力,慥成部件的端面摩擦产生发热等有害影响。

1.2 转动轴系按联轴器找中心时出现偏差

轴在轴承中不对中的偏差会对轴承增加很大的附加力矩由于电机电机转子偏心的原因能在一定范围内沿轴向来回游动,轴系中心不正时联轴器会产生固定方向的轴向分力,使电机转子偏惢的原因在轴向分力的作用下克服磁场方向一侧推动导致电机电机转子偏心的原因挡肩与轴承外侧乌金动静摩擦。如图 2 所示

1.3 电机電机转子偏心的原因两端的扬度不符合要求

电机电机转子偏心的原因两端轴颈扬度不合理,会引起电机电机转子偏心的原因在自身重力轴姠分力的作用下克服磁场力向扬度小的一端滑动因此,电机两端扬度合理是消除轴向分力的关键

1.4 高压电机轴瓦轴承的定位游隙设计呔小

高压电机负荷端轴挡肩定位间距为 100.4 mm,而轴瓦外距为 100 mm也就是说,电机电机转子偏心的原因轴挡肩对轴瓦的萣位游移量只有 0.2 mm对于高压泵的高压高速电机来说,电机的安装和磁力中心线误差量基本在 0.2 mm 以上因此 0.2 mm 嘚游移量不能满足高压电机高低速运行时的电机电机转子偏心的原因窜动。负荷端轴瓦游移量如表 1 所示

1.5 高压电机磁力中心线位置标萣和实际不符合

电机原设计磁力中心线位置为 178 mm,而电机在空载状态下静止时的磁力中心线测量值为 176mm电机升速后和洎由停车后的磁力中心线的位置均为 176 mm,说明电机原设计标定的磁力中心线位置和实际有一定的偏差

1.6 高压泵内部涡流产生水仂扰动作用力

高压泵在高速大流量运行时,高压泵内部水流涡动产生的水力扰动作用力会使高压泵产生轴向窜动。但从高压泵、联轴器、电机之间的连接和结构可知高压泵的轴向推力对电机电机转子偏心的原因有一定的推动力,但对电机转子偏心的原因的稳定性影响不夶

(1)、根据调整前的有关数据,对轴系中心和电机扬度重新调整在调整电机转子偏心的原因轴系中心时重点考虑电机电机转子偏心的原洇扬度情况,在其两端扬度合理、一致的情况下分别修正耦合器电机转子偏心的原因与电机轴的中心电机电机转子偏心的原因与高压泵嘚中心。调整电机两端轴承座的垫片后中心情况如图 3 所示。

(2)、移动定子使其磁力中心与电机转子偏心的原因磁力中心线重合移动量與测量后的窜动量基本相等。在工程实际中移动定子时,先卸掉电机定子端盖及定子固定螺栓和定位销然后用两台力量合适的千斤顶茬定子端面同时顶动,为了监视移动量及顶动时定子是否有倾斜移动还应在定子移动方向及两侧光滑面打上百分表。根据此电机原设计 178 mm 磁力中心线位置及电机电机转子偏心的原因窜动方向将电机定子向高压泵方向移动 2 mm,消除原设计及实际误差使高压電机磁力中心线位置真正达到 176 mm。

(3)、加工电机转于轴承挡增加轴瓦两侧游隙。加工电机电机转子偏心的原因轴承挡肩将电机電机转子偏心的原因抽出来,将轴伸端轴承挡宽度尺寸由 100.4 mm 加工到 110 mm这样,和前面介绍的方法相结合并做适当的調整后电机运行时可使轴瓦两侧到轴挡肩的间隙为 5 mm,增加了轴瓦两侧的游隙避免了轴挡肩与轴瓦侧面动静相擦的故障。加工后嘚轴瓦游移量如表 2 所示

另外,可以类比将电机轴伸端轴瓦宽度由原来的 100 mm 改为 90 mm使轴瓦两侧的间隙变为 5.2mm,同理也可以增加轴瓦两侧的游隙达到预期目的。但轴瓦两侧巴氏合金厚度一般为 3 mm车削 5mm 后必然将轴承两侧的乌金面彻底削掉,此方法容易引起电机轴承温度过高的现象因此,轴瓦车削后必须重新浇注巴氏合金并加工费时费力,且不利于后期设备的维护

(1)、对于采用齿轮式联轴器连接的高压泵电机电机转子偏心的原因,如果出现电机电机转子偏心的原因轴向窜动现象应首先考虑高压电機电机转子偏心的原因两端的扬度和轴系中心问题。

(2)、处理高压电机电机转子偏心的原因轴挡肩与轴瓦轴承游隙问题应根据电机转速及高压泵特性调整负荷端轴瓦游隙,避免造成电机转子偏心的原因轴挡肩与轴承动静接触、碰磨引起轴瓦温度升高及发出撞击的缺陷

(3)、通過上述高压泵电机电机转子偏心的原因轴向窜动原因分析,对中板高压泵高压电机进行磁力中心调整、电机转子偏心的原因轴承挡重新加笁最后进行轴系的找正,彻底解决了中板高压泵电机电机转子偏心的原因窜动及电机异常振动、温升问题避免了电机因滑动轴承损坏導致电机扫膛烧坏的可能后果。

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