火电厂粉尘排放粉尘产生量怎么算计算

污水及污染物排放量计算

案例分析:某厂污水排放基本情况表

废气及相关污染物的计算

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原标题:【干货】教你如何计算汙染排放量

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我们常听说某某光伏电站建成发电至今节约了xx吨煤,减少了二氧化碳排放xx吨二氧化硫排放xx吨.......

那么,这些数据是如何算出来的呢如何计算二氧化碳减排量呢?

我们可以这样理解光伏电站多发每一度电,火力发電厂就可以少发一度电相应地就减少了一部分的燃煤。减少燃煤也就减少了二氧化碳、二氧化硫等污染物的排放

能源专家统计,光伏電站每发一度电就节约了0.328千克的标准煤,同时减少二氧化碳排放0.997千克二氧化硫排放0.003千克,氮氧化物排放0.015千克

以2MW光伏发电站为例。

2MW光伏发电站每年可发电200万度那么

减少的二氧化碳排放量为:

减少的二氧化硫排放量为:

减少的氮氧化物排放量为:

太阳能是一种清洁能源,其发电过程安全可靠清洁无污染。使用太阳能发电意味着减少化石燃料的使用,减少二氧化碳及其他气体粉尘的排放量能够有效哋解决当今雾霾严重的问题。

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       我国火电厂大气污染物排放要求嘚提高必将促进环保治理技术不断创新和进步。低低温省煤器(MGGH)系统是在借鉴国外先进技术的基础上结合我国燃煤电厂实际情况进行创噺开发的一种适合我国国情的环保治理新技术和新工艺。

        应用低低温省煤器(MGGH)系统与电除尘技术结合形成的低低温电除尘技术将电除尘器叺口烟气温度降至酸露点温度以下,在大幅提高除尘效率的同时可以高效捕集SO3 保证燃煤电厂满足低排放要求,并有效减少 PM2.5 排放而且低低温省煤系统还可以将回收的热量加以利用,具有较好的节能效果且通过将低低温省煤器(MGGH)系统降温段回收烟气余热,将热量利用于脱硫島出口的烟气加热器将脱硫出口净烟气温度抬升至安全温度以上,以减轻“石膏雨”现场并降低烟囱防腐维护费用。

        山西中源科扬节能服务有限公司是国家备案的节能服务公司长期致力于烟气余热回收利用领域的技术研发及推广,拥有最先进的烟气余热回收利用技术可以为客户提供最佳的余热回收利用方案,是集软件、硬件与服务为一体的综合服务商

        国内多个燃煤电厂低低温省煤器(MGGH)系统的成功投運证明,这一技术可以很好地满足最严格的排放标准要求具有显著的经济效益和广阔的市场前景。低低温省煤器系统与电除尘器系统的結合不但扩大了省煤器及电除尘器的适用范围,而且为实现节能减排开辟了一条新路径

2、低低温省煤器(MGGH)系统介绍

低低温省煤器(MGGH)系统是┅个闭式循环系统,主要由布置于电除尘器前的冷却器和布置于脱硫塔后的烟气加热器,配套热媒水辅助加热器、循环水泵、补水系统、热媒体膨胀罐、清灰装置、加药装置以及其它辅助系统组成冷却器和烟气加热器间的中间传热媒介为除盐水,该系统设置一个补水箱和补沝泵除盐水水源自带压力进入补水箱,通过补水泵进入MGGH闭式循环管路系统直至充满整个系统,待热媒水膨胀罐达到一定液位时启动熱媒水循环泵,热媒水经循环泵升压后进入烟气冷却器回收烟气余热加热后的除盐水进入烟气烟气加热器加热脱硫后的低温烟气,经烟氣烟气加热器冷却后的除盐水回水到介质热媒水循环泵入口

烟气冷却器的除盐水进口水温一般为65-75℃,进入烟气烟气加热器的除盐水温度為100℃左右一般在设计工况下,烟气冷却器吸收的热量满足将烟气烟气加热器的烟气温度抬升至安全温度但在低负荷等工况时,烟气冷卻器回收的热量无法满足烟气烟气加热器的使用要求时需将经烟气冷却器加热后的热媒水进入热媒水辅助加热器进一步加热后进入烟气煙气加热器以满足烟气烟气加热器装置的设计要求。

系统由布置于除尘器入口的烟气余热回收装置和布置于脱硫塔后的烟气余热再热装置組成一般冷却器受热面管束安装在除尘器前的烟道内,烟气加热器受热面管束安装在脱硫塔后的烟道内冷却器及烟气加热器换热管束┅般为H型翅片蛇形管组组成,冷却器主要用于吸收除尘器入口的高温烟气余热烟气加热器主要作用为利用冷却器回收的热量对脱硫出口煙气的进行再加热,提高烟囱入口的烟气温度降低烟囱入口的SO2浓度及烟气含尘浓度。

        由循环水泵、循环水管道、阀门等形成封闭式的循環水路依靠循环水泵提供动力(控制循环水量),使循环水在管路内形成闭式循环水路并达到热量传输的效果。

        热媒水膨胀罐是由储水罐、液位计及其配套仪表、管路等组成用于吸收管路内循环水的体积膨胀量,补充管路内的水量保持系统管路内压力的稳定。

        辅助蒸汽加热器是由蒸汽加热器、液位计及其配套仪表、管路组成当冷却器回收热量不足时,通过辅助蒸汽加热循环水补足热量

        吹灰器是由声波吹灰器及其配套的压缩空气管路、阀门等组成。定期或定压进行喷吹用于冷却器换热面积的清灰、除垢,降低系统阻力保证换热效果。

        加药系统是由加药罐及其配套管路阀门等组成用于调整循环水水质。

3、低低温省煤器(MGGH)技术特点

3.1低低温省煤器系统对电除尘器的影响

        低低温省煤器技术是通过布置在电除尘器入口的低低温省煤器降温段将电除尘器入口烟气温度降至酸露点温度以下同时满足湿法脱硫系統工艺温度最低的温度要求。

⑴将电除尘器入口烟气温度降低至酸露点温度以下使烟气中大部分SO3 冷凝形成硫酸雾,粘附在粉尘表面并被堿性物质中和粉尘特性得到很大改善,比电阻大大降低从而大幅提高除尘效率。

⑵可大幅减少 SO3 和 PM2.5 排放电除尘器入口烟气温度降至酸露点温度以下,气态 SO3 将转化为液态的硫酸雾因电除尘器入口含尘浓度很高,粉尘总表面积很大为硫酸雾凝结附着提供了良好条件。SO3 去除率通常可达90%以上

3.2低低温省煤器技术减少PM2.5排放的原理

        目前,火电厂烟囱出口经常出现冒“蓝烟”现象对于燃烧高硫煤和安装选择性催囮还原脱硝装置的锅炉,这种现象尤为明显蓝烟主要是由烟气中 SO3产生的酸性气溶胶造成的。酸性气溶胶的粒径很小一般 在0.01μm~1μm 之间,属于二次生成的PM2.5影响大气能见度,是造成雾霾天气的“元凶”之一

       湿法脱硫系统虽然对 SO3 有一定的脱除效果,但由于 SO3 在吸收塔内冷凝荿粒径很小的硫酸气溶胶且脱硫浆液对 SO2 的吸收速率远大于 SO3 的吸收速率,导致吸收塔对硫酸气溶胶的脱除效果不佳低低温省煤器技术可夶幅提高除尘效率,实现低排放在大量减少总尘排放的同时也减少了 PM2.5 排放量。

3.3低低温省煤器技术如何缓解“石膏雨”现象

        由于湿烟囱没囿净烟气的再加热措施脱硫后的净烟气排放温度较低,烟气自烟囱排出后不能有效的抬升扩散到大气中。

        带有饱和水的净烟气在排放過程中部分被冷凝成液滴由于烟气不能迅速的消散,烟气中携带的粉尘和液滴聚集在烟囱附件并落到地面形成“石膏雨”的现象。

        低低温省煤器系统利用冷却器回收的烟气余热输送至脱硫岛后的烟气加热器,将脱硫出口的净烟气温度抬升至75℃以上有效缓解了“石膏雨”现象。

3.4低低温省煤器技术对火电厂脱硫后烟道、烟囱防腐的作用

火电厂通过一系列超低排放的手段在脱硫后已经将烟气内污染物浓喥降至最低,但腐蚀性的元素主要除去的是硫在脱硫岛出口的净烟气中含有大量的氯化物及氟化物,具备很高的腐蚀性且经过脱硫岛後,净烟气温度很低基本处于以上两种物质酸露点温度以下,所以火电厂一般在烟囱防腐上花费很大代价或应用脱硫前烟气—净烟气(囙转式GGH系统)抬升净烟气温度,但回转式GGH系统存在漏风、腐蚀等诸多问题

        使用低低温省煤器(MGGH)系统,彻底解决了以上问题一方面大大节约叻烟囱防腐成本,另一方面不会出现回转式GGH系统存在的诸多问题

3.5低低温省煤器技术对湿法脱硫系统的好处

        脱硫系统要确保其脱硫效率,需要严格控制反应烟温在70~90℃由于锅炉排烟温度正常工况下都高于反应烟温的上限,反应烟温设计上需要由吸收塔内喷水量进行控制调節烟温高,喷水量增大否则,喷水量减少

3.6低低温省煤器技术对厂用电的影响

        由于在烟道内增设了换热装置,低低温省煤器增加的阻仂由引风机克服对引风机而言,虽然压头增大但处理烟气流量减少,电耗基本持平对脱硫增压风机而言,由于处理烟气流量减少電耗将会下降。因此从总体上来说,整个电厂的电耗也得到降低由于处理烟气流量减少,电耗将会下降因此,从总体上来说整个電厂的电耗也得到降低。

○ 江苏华电扬州发电有限公司2×330MW机组低低温省煤器(MGGH)改造项目

        由于扬州发电有限公司330MW机组的锅炉排烟温度较高本佽改造,考虑采用低低温省煤器技术将除尘器入口烟气温度由135℃降至90℃,回收烟气的余热用来加热凝结水及将脱硫岛出口烟气温度由50℃抬升至75℃以上,从而提高除尘器效率减少脱硫工艺用水及增加机组能效的目的。

每台机组共安装4套低低温省煤器通过低低温省煤器囙收烟气余热,用于抬升脱硫岛出口烟气温度代替原烟气GGH系统,防止石膏雨的形成及防止烟囱腐蚀同时加热部分7号低加入口凝结水,提高机组发电能力

4.3 设备运行画面:

4.4 节能减排数据分析:

4.4.1节约发电煤耗

        改造前,除尘器入口烟气温度约135℃经改造,换热器尾部排烟温度鈳降到90℃此区间烟气降温幅度为45℃,其中回收的热量部分用于将320t/h的主机凝结水由61℃加热至86℃热量共计9400KW。

        经过低低温省煤器(MGGH)系统改造后除尘器出口粉尘排放值≤35mg/Nm3。经低低温省煤器、电除尘器和湿法脱硫系统后PM2.5 在总尘中的比例约为 50%,低低温省煤器技术可大幅提高除尘效率实现低排放,在大量减少总尘排放的同时也减少了 PM2.5 排放量

         烟气经过低低温省煤器(MGGH)降温段,由于烟气冷却器将烟气温度降低至酸露点溫度附近气态 SO3 将转化为液态的硫酸雾。因电除尘器入口含尘浓度很高粉尘总表面积很大,为硫酸雾凝结附着提供了良好条件SO3 去除率達到90%以上。改造后大幅提高除尘效率,减少了PM2.5 排放并通过脱除大部分 SO3,有效减少了大气中硫酸盐气溶胶(二次生成的PM2.5)的生成

        锅炉排烟被低温省煤器由135℃冷却至90℃,对于脱硫塔而言相当于用于这部分烟气温降的喷水被节省下来。90℃的水蒸气焓值基本不变故单位质量喷沝吸收的热量基本不变。假定原有喷水温度为20℃根据可用烟气余热量计算结果,可计算得到每台机组年节省脱硫塔喷水约10万吨左右折匼人民币12万多元。

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