磷化处理槽底残渣怎么处理?

磷化除渣设备
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产品名称:汽车线专用全流量磷化除渣机
JS-QLL-10L JS-QLL-20L JS-QLL-40L汽车车身等大面积涂装前处理的磷化工艺中,由于槽液体积庞大,而一 般配置的自动磷化除渣机(如JS-FK-4L型)泵循环量较小,甚至一天也循环 不了 1次,这样除渣的效果会很差,哪怕是配置2台甚至3台,循环量也太小, 无法满足循环除渣需求,也增加设备成本。对于这样的工况,箭神特别研发了全流量自动磷化除渣机过滤系统,这 个过滤除渣系统由于采用了平面式加立体式的过滤单元(耐用滤芯),其过 滤面积为4L型的数倍甚至十数倍之多,因此全流量磷化除渣机可以选择适当 的大流量配泵,以最快的速度把稀液过滤结块,吹气脱水,再通过反吹把渣 块排落卷至装渣小车。轻松代替逆向(PS)过滤系统+全自动磷化除渣机。 系统独立控制,运行不影响槽液循环搅拌。该系统的主要设备有逆向(PS)过滤器、平面过滤机机构、供液系统、液压密封机构、反吹脱水系统、滤芯反清洗系统等。含渣的磷化液由循环泵从PS过滤器侧部打进,过滤器内部有多个过滤滤芯,过滤滤芯安装方式与传统的安装方式相反,底部安装,澄清的磷化液透过过滤滤芯返回磷化槽,磷化渣则附着在过滤滤芯的外表面,经设定时间的运转后,磷化渣聚积附着使得过滤器压力上升,滤液量开始减少,此时反吹程序自动开始。滤液进口阀关闭,反吹压缩空气阀门自动打开,滤芯表面粘附的渣随即掉落到平面过滤纸带上,经设定时间后过滤纸上的磷化渣被压缩空气吹干,再由纸带卷出装渣小车内,系统反复以上过滤,脱水,排渣动作,100%回收残液。该系统由PLC自动控制,控制程序可根据需要调整,即使磷化液含渣量为100~200ppm时也能有效除渣(浓度越高越能体现除渣效果),是一种全量过滤型磷化除渣系统。由于其单向活动的特点,操纵十分简单,且处理量超大,可达30-150m3/h ,不需要如斜板沉淀塔或其他脱水机即可得到含水量很低的渣饼。特别适用于轿车,客车,工程车驾驶室等大吨位磷化槽涂装生产线。***所谓全流量,其在整个过滤过程中流量大而几乎不衰减(和渣厚薄无太大关系),这是常规小型FK除渣机不能比拟的。***超大透过量,特别适用于轿车,客车车身,底盘等大面积涂装前处理的磷化工艺中。***不需要做斜板沉淀塔,整个除渣管路变得简单,节约的能耗!!***开机自动检漏,防止泄露磷化液。***由于反吹脱渣时可以均匀的龟裂式剥壳,渣是大颗粒形状的,透水性好,缩短了脱水时间。汽车车身线磷化除渣系统选型参考(年产约15万台):1,基本参数:槽体:200M³,产能:50台/小时,面积90M²/台。2,设定参数:假设追求整个槽液平均含渣浓度为300ppm以下,产渣量为3g/M²(约)。3,则产渣量为:50台/小时X90M²/台X3g/M²=13.5Kg/小时。4,当设定控制浓度为300ppm以下时,槽内干渣量为:200M³X1000L/M³X300&Kg。5,正常生产时产生60Kg渣需要的时间为:60Kg&13.5Kg/小时=4.4小时。6,因此对整槽全流量处理时间不能超过4.4小时。7,设计的理论循环处理量应大于等于:200M³&4.4小时&45M³/小时综上所述,我们除渣的循环透过量应该≧45M³/小时。&磷化槽清洗流程_百度文库
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磷化槽清洗流程
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你可能喜欢&& &:&磷化沉渣的形成是必然的,而磷化沉渣的密度、结构等差别又较大,有的沉渣是结晶状态的,在磷化槽液中沉降迅速,有的沉渣则为絮凝团块,有的沉渣是较大的一团,最后浮在磷化槽上面。这些沉渣虽然不影响磷化效果,但会带来以下三大弊病:
&&&&一是消耗磷化槽液的有效成分,缩短磷化槽液的使用寿命,增加清除废渣的工作量。
&&&&二是易粘附在工件表面,较难清洗干净,影响磷化膜外观质量和效果。
&&&&三是沉渣过多,会引起喷淋磷化的堵塞现象,影响磷化的正常进行。
&&&&磷化沉渣的组成元素一般含有Zn2+、Fe3+及PO43-等,其中Fe3+无疑是在磷化过程中形成的,按金属工件磷化时的阳极反应,工件表面在H+的作用下溶解,从而有Fe2+在型促进剂或空气中的氧化作用下。会逐渐氧化成Fe3+,生成Fe3+便进入沉渣。
&&&&10Fe+6NO3-+36H+→10Fe3++3N2+18H2O……(7-7)
&&&&不同的磷化槽液,所生成的沉渣量相差较大,沉渣量的单位一般用每单位表面积的干重或湿重(g/m2)来表示。如低温锌磷化槽液的沉渣量一般为2g/m2~3g/m2。磷化沉渣的干重与湿重之比约为1:4。
&&&&磷化沉渣除了上述有害的一面外,也有有利的一面。即生成沉渣时所释放的H3PO4又有利于维持游离酸度,保持磷化槽液的平衡。但综合起来看,还是必须减少磷化沉渣量,其方法有四:
&&&&第一,根本方法是在保持磷化质量的前提下,努力减少磷化槽液对金属工件的浸蚀作用。如降低游离酸度,降低磷化温度,提高磷化速度,缩短磷化时间等,都可以减少沉渣量。
&&&&第二,选用含有络合剂、稳定剂的新型磷化粉(液)。例如,祥和牌XH-8型低温锌系磷化粉,XH-1010型低温浓缩等。
&&&&第三,保持磷化槽液中的根与根的比值合理。其比值越高,形成单位磷化膜重所产生的沉渣就越少。
&&&&表7-6磷化槽液中硝酸根与磷酸根比对沉渣量的影响&&&
磷化液编号
NO3-/PO43-
残渣量(g/m2)
磷化膜重(g/m2)
磷化膜重/残渣重
2.00&&&&&&&&&& 从表(7-6)中可见,提高磷化槽液的NO3-/PO43-的比值对磷化是有益的,但是会使得磷化槽液的控制变得困难。因此,一般将Zn(NO3)2/Zn(H2PO4)2之比控制在1左右,硝酸根的含量控制在5g/L~30g/L范围内。
&&&&第四,防止磷化槽液长期加热而不使用。配制的磷化槽液加热时,换浊度逐渐增加是磷化槽陈化的一种正常现象。但是,磷化槽液长期加热而不使用,或过分加热,都会导致沉渣。此外,由于靠近加热器的温度梯度的影响,磷酸盐易在加热器、喷嘴、槽壁等处聚集沉渣。因此,需要定期清理。
&&&&沉渣处理的方法主要是通过除渣机来进行除渣。&&&&
?(3.12 9:15)
?(3.11 10:27)
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