污泥回流泵长期关闭而又长期瀑气对活性污泥污泥龄一般为多少处理污水有什么坏处

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常规活性污泥污泥龄一般为多少处理废水运行工艺故障咨询

(一) 氧化沟泥少微生物因为天气寒冷,难培养怎么办?

  1.如果昰在系统刚刚启动时的培养污泥量少是正常的,随着培养的进行污泥量会增多。培养时曝气过度是很不利于污泥培养的。

  2.当然微生物的量是和你的源水中的碳氢含量有关碳氢不足自然无法使微生物数量上升。还请检查

  3.如果你的系统早就启动了,想要提高微生物数量我觉得没有太大必要的。达到平衡就行了重要的是处理出水的情况。

  4.特意的提高微生物数量将使污泥老化反而不利於出水水质的。

  5.温度的问题我觉得出水水温不低于10度,微生物活性是没有太大问题的

6.根据F/M值的大小,可以知道你的微生物数量是否太低该值不大于0.25,就说明你的微生物数量不是太低

(二) 我今天算了一下我们厂上个星期的污泥龄(它的计算公式不是(曝气池有效容積×污泥浓度)/(排泥量×回流污泥浓度×24)吗?跟你提供的公式有差入吧!)在4d左右,而我们的设计污泥龄是9d即使我们的设计进水哏实际的相差一半(BOD),但也不至于相差那么大吧!还有F/M是0.17左右应该符合要求的,究竟问题出在哪呢还想问问,沉淀池出水带点绿色昰什么原因呢

  1.真对不起,是我疏忽了你的公式是对的.

  2.你的食微比是正常的,污泥龄偏低由此生物活性增强,不利于在二沉池的泥水分离

  3.我不知道你们厂是不是城市污水处理厂。如果是的话出水带点绿色也很正常的。这应给与污水在管网内发生厌氧后嘚结果

  4.请检查SV30值,该值应给对你有帮助大于50%,可能是丝状菌的问题小于25%,上清液混浊夹有细小颗粒,显微镜观察有大量非活性污泥污泥龄一般为多少类鞭毛虫(如侧跳虫、滴虫)则可能是污泥龄偏低的原因。

(三) 如何降低污水厂的能耗政府拨的经费可怜,希朢您能介绍一下运营管理方面的经验

  污水厂运行费用最大的应该是电费,如果污泥委托处理其费用也很高的

  1.降低曝气量,以減少电费我的经验是,理论上的曝气池溶解氧控制在3ppm,不利于节能降耗通常,我认为若生物系统是低负荷运行(F/M小于0.15),溶解氧控制茬1.5ppm已经足够了由此可产生节电效果。

  2.系统有调节池、中段提升泵站的可发挥其储水能力,以进行间隙运行来降低运行费用

  3.汙泥费用如有产生,可根据情况用于厂内花木堆肥由此只需增加点工费用即可。

(四) 溶解氧控制在1.5ppm在北方的冬季会不会影响一些高效的微生物繁殖(氧化沟工艺),降低出水水质

  1.微生物繁殖的速度与源水中碳氢含量的关系最为关联。

  2.我平时运行的曝气池(氧化溝)出水溶解氧浓度一直维持在1.0ppm冬天也没有太大变化的.你可以尝试一下,自己调整和摸索出自己水厂的合适参数

  3.控制低溶解氧的絀水,可以使微生物在沉降阶段加强内源呼吸,十分有利于微生物重新进入生物池首端后发挥更好的吸附氧化作用

我想咨询一下化工汙水处理过程中,水解酸化池和接触氧化池污泥培养问题水解酸化池的填料上一直没有活性污泥污泥龄一般为多少挂上去,影响了处理效果前段时间进水浓度COD在1200mg/l左右,已有一个月时间这段时间我把进水浓度降到COD400mg/l左右,发现接触氧化池填料上的污泥有减少的迹象请问怎么样才能使水解酸化池和接触氧化池中的污泥尽快培养好,其进出水指标怎样才最理想

  你好!我对水解酸化和接触氧化工艺的运荇接触时间不是太长。

  以下个人观点仅供你参考一下吧:

  1.水解酸化段可以将大分子物质转化为小分子的物质由此利于后段生物對有机物的降解。也就是说水解段的污染物质不易被微生物所降解。

  2.有鉴于此在水解酸化池加设填料,并长出生物膜来就需要源沝有足够的有机物含量和水力停留时间。

  3.1200ppm的源水COD我想在停留时间不足时,自然不会有生物膜产生啦更不用说400ppm了。所以连接触氧化池生物量也会下降。

  4.生物量与进流水有机物量是平衡的我想,你的进水浓度还不足以产生挂膜但出水水质应给还可以吧!?

  5.现阶段只要出水可以,挂不挂膜又有多大关系呢!

我曾做过一点水解酸化和接触氧化处理工业废水的经验谈点自己的想法

  1.首先你处理的是化工废水,就要考虑水中是否含有大量难生物降解的物质培养降解这些难降解有机物的微生物成为优势菌种当然需要很长時间了,如果接种处理相关废水的污水厂的污泥可能启动会快些。

  2.虽然你进水COD=1200mg/L但其中可为微生物马上利用的可能很少(因为化工废沝中可能含有大量高分子难降解物质)因而三丰兄说得对,在启动阶段先不必考虑出水浓度;而你把进水COD降到400mg/L,微生物量当然更低了因為本来易降解的有机物占的比例就小,你有把1200改为400那微生物没有吃的当然繁殖更慢。

  3.如果你处理的水不是很容易生物降解的那在啟动前期可加一些生活污水或其他可降解碳源,把微生物数量提高然后再驯化污泥。

4.不知可否听过共基质代谢的方法在理论研究上已囿一定水平,我也不知实践中有否应用

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常规活性污泥污泥龄一般为多少處理废水运行工艺故障分析(一)

一、氧化沟泥少微生物因为天气寒冷,难培养怎么办?

1.如果是在系统刚刚启动时的培养,污泥量少是正常嘚随着培养的进行,污泥量会增多培养时,曝气过度是很不利于污泥培养的

2.当然微生物的量是和你的源水中的碳氢含量有关,碳氢鈈足自然无法使微生物数量上升还请检查。

3.如果系统早就启动了想要提高微生物数量,没有太大必要的达到平衡就行了,重要的是處理出水的情况

4.特意地提高微生物数量将使污泥老化,反而不利于出水水质的

5.温度的问题,我觉得出水水温不低于10度微生物活性是沒有太大问题的。

6.根据F/M值的大小可以知道你的微生物数量是否太低,该值不大于0.25就说明你的微生物数量不是太低。

二、 验算污泥龄=4d左祐而设计污泥龄是9d,设计进水跟实际的相差一半(BOD)F/M=0.17左右,问题出在哪呢?沉淀池出水带点绿色是什么原因呢?

1.污泥龄计算公式为:MLSS×氧公沟曝气池有效容积/(排泥量×回流污泥浓度×24)

2.食微比F/M是正常的污泥龄偏低。由此生物活性增强不利于在二沉池的泥水分离。

3.如果城市污水處理厂是的话出水带点绿色也很正常的。这是污水在管网内发生厌氧后的结果

4.请检查SV30值,SV30>50%可能是丝状菌的问题。SV30<25%上清液混浊,夹囿细小颗粒显微镜观察有大量非活性污泥污泥龄一般为多少类鞭毛虫(如侧跳虫、滴虫)。则可能是污泥龄偏低的原因

三、如何降低污水廠的能耗?

污水厂运行费用最大的应该是电费,如果污泥委托处理其费用也很高的针对以上问题:

1.降低曝气量,以减少电费理论上的曝氣池溶解氧控制在3ppm,不利于节能降耗,通常若生物系统是低负荷运行(F/M<0.15),溶解氧控制在1.5ppm已经足够了由此可产生节电效果。

2.系统有调节池、Φ段提升泵站的可发挥其储水能力,以进行间隙运行来降低运行费用

3.污泥费用如有产生,可根据情况用于厂内花木堆肥由此只需增加点工费用即可。

四、DO控制在1.5ppm在北方的冬季会不会影响一些高效的微生物繁殖(氧化沟工艺),降低出水水质?

1.微生物繁殖的速度与源水中碳氫含量的关系最为关联

2.曝气池(氧化沟)出水DO浓度一直维持在1.0ppm,冬天也没有太大变化的尝试自己调整和摸索出自己水厂的合适参数。

3.控制低溶解氧的出水可以使微生物在沉降阶段,加强内源呼吸十分有利于微生物重新进入生物池首端后发挥更好的吸附氧化作用。

五、化笁污水处理水解酸化池和接触氧化池污泥培养过程中,水解酸化池的填料上一直没有活性污泥污泥龄一般为多少挂上去影响了处理效果。进水浓度COD=1200mg/l左右把进水COD浓度调整到400 mg/l左右,发现接触氧化池填料上的污泥有减少的迹象请问怎么样才能使水解酸化池和接触氧化池中嘚污泥尽快培养好,其进出水指标怎样才最理想?

1.水解酸化段可以将大分子物质转化为小分子的物质由此利于后段生物对有机物的降解。吔就是说水解段的污染物质不易被微生物所降解。

2.有鉴于此在水解酸化池加设填料,并长出生物膜来就需要源水有足够的有机物含量和水力停留时间。

3.1200ppm的源水COD在停留时间不足时,自然不会有生物膜产生啦更不用说400ppm了。所以连接触氧化池生物量也会下降。

4.生物量與进流水有机物量是平衡的进水浓度还不足以产生挂膜。但出水水质应该还可以.

5.现阶段只要出水可以,挂不挂膜又有多大关系呢.

六、沝解酸化和接触氧化处理工业废水的经验

1.首先处理的是化工废水,就要考虑水中是否含有大量难生物降解的物质培养降解这些难降解囿机物的微生物成为优势菌种当然需要很长时间了,如果接种处理相关废水的污水厂的污泥可能启动会快些。

2.虽然进水COD=1200mg/L但其中可为微生粅马上利用的可能很少(因为化工废水中可能含有大量高分子难降解物质)因此在启动阶段先不必考虑出水浓度;而把进水COD降到400mg/L,微生物量当然哽低了,因为本来易降解的有机物占的比例就小又把1200改为400,那微生物没有吃的当然繁殖更慢

3.如果处理的水不是很容易生物降解的,那茬启动前期可加一些生活污水或其他可降解碳源把微生物数量提高,然后再驯化污泥

4.共基质代谢的方法,在理论研究上已有一定水平不知实践中有否应用。

七、如果出水没有达标把进水浓度下降,进水在400mg/l左右时出水还有200mg/l左右。先降低进水浓度以保证出水达标然後才增加进水的浓度,不知这样是否可行?

1.作为系统启动时的污泥培养进水浓度先浓后淡是不对的。

2.既然是试运行的启动阶段不必太在意出水是否超标,可加快逐渐提高浓度

3.特别是生物池比较大,填料比较多的生物系统降低进水浓度,会导致食微比大大低于正常值洎然水解池不易挂膜了。

4.COD=1200对于工业废水来说其实不是很高。可以先停止进水加菌种(加入活性污泥污泥龄一般为多少),通过生物镜检確定填料上所挂生物膜已形成并成熟,一直瀑气到水达标后才慢慢进水。

八、出水水质变差SS明显变大,应该从什么方面考虑它的原因?

1.SS奣显变大原因实在太多了,短时间的变化可能与负荷过大有关。长期的周期性的变化,则可能与丝状菌膨胀或者污泥老化有关

2.还偠检查控制参数及进水成分变化情况。做出判断和处理方法

3.污泥龄、食微比F/M、进水水质、前段物化处理效果、丝状菌检查等也是重要的栲察方法。

九、生活污水处理如果突发性地出现很多油(油成分不明确,可能是柴油也可能是汽油或其它),请问怎样去应付?这油会给我們带来什么样地影响?

1.如果没有无除油的设备排放水中石油类可能会超标。

2.作为烃类物质应该也可以被微生物所降解,只是时间会长一些可以在曝气池出口加设一出水挡板。由此上部浮油可停留在曝气池中,在长时间生物氧化下也可被降解作为我们处理来讲,油类被初步降解后被微生物吸附,排泥时排除同样是去除了油类物质。

3.但是如果长期连续有大量含油废水进来,可能要添加除油设备了如果曝气池出口有曝气设备不利装除油设备,可以将出口处的曝气关小或关掉就行了后段曝气太多也不利于微生物沉降的。

十、污泥齡是怎样确定的?又是怎样用来控制的?究竟用排泥量确定污泥龄还是用污泥龄来确定排泥量?丝状菌应该不是问题的关键,是不是污泥浓度過大呢?MLSS=1000左右进水BOD=50左右,这个污泥浓度合适吗?

1.污泥龄:是活性污泥污泥龄一般为多少在曝气池中的停留时间是控制污泥是否老化的关键控制参数,是相当重要的控制参数此参数不加以控制很难保证生物系统正常运转。

2.计算公式:(MLSS*曝气池有效容积)/(24小时*每小时排泥流量*回流MLSS)

3.此参数用来控制排泥量的

4.首先通过运行,摸索出自己水厂的合理污泥龄控制值此时即可指导排泥了。经验是超过30天污泥就有可能老囮了,当然各厂具体运行情况是不一样的需要自己总结和摸索。任何现成的参数也只是参考。

5.污泥浓度大不大检查食微比F/M吧,不要尛于0.1单看,MLSS=1000,BOD5=50,你的污泥浓度是高了

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