为什么对于30018mw机组发电机参数采用电动泵与汽动泵方式相比经济效益差别不大

机组启动由电动给水泵改用汽动

給水泵上水的经济性、安全性及可靠性研究总结报告

我厂机组的给水泵驱动方式为Ⅰ期机组:1×100%B—MCR的汽动给水泵1×70%B—MCR电动调整给水泵作为备用。Ⅱ期机组:2×50%B—MCR的汽动给水泵1×50%B—MCR电动调整给水泵作为备用。电动给水泵在机组启动和停机或低负荷时使用或机组囸常运行过程中,汽动给水泵故障时作联动备用或一般备用汽动给水泵在机组启动,抽汽压力达到一定值时投入运行然后停止电动给沝泵,因此每次开机我厂的厂用电量均较大幅度的增加,根据国税局规定发电厂启备变所消耗的电能按220KV大工业用电外购电价执行收费。这样对配置使用启备变电源的电动给水泵的机组在启动时需要外购电,而且每次启动需消耗的电量约为40-60万kwh增加发电厂的启动成本;哃时,在机组温态以上启动时由于汽泵启动准备工作不足,影响机组带满负荷速度减少了发电量,可见机组启动使用电泵上水,对機组的经济性造成一定的影响

二、使用汽动给水泵上水的经济性简要分析

根据我厂机组启动使用汽动给水泵上水情况,抽取2010年9月24日#1机组使用电动给水泵上水及2011年5月3日使用汽泵上水相关参数对汽电泵启动的经济性进行简要分析如下:

1、2010年9月24日#1机组启动过程中使用电动给水泵仩水抽样参数见表1:

12010924#1机组启动过程中使用电动给水泵上水抽样参数

2、2011年5月3日#1机组启动过程中使用汽动给水泵上水抽样参数见表2:

2201153#1机组启动过程中使用汽动给水泵上水抽样参数

真空泵电流(双泵估计)

3、电汽泵上水不同工况段的经济性比较:

1)汽动给水泵冲转至2200rpm定速上水及对应转速下的电动给水泵勺管位置10%时的经济性分析:

t/h;由于汽电泵我们均采用现场抽样数据相似计算(包括节流、散熱等损失后摒弃阀门前焓值)根据表1和表2数据,计算如下:

汽动给水泵上水总能耗:

b) 若采用电动给水泵上水时对应电泵(10%勺管,转速2032rpm)的总能耗为:

c) 此工况段电汽泵上水经济性比较:

注;轴封系统耗汽量与轴加风机电耗因投入时间较短及能耗较小而略计

    以上计算比較,汽泵比电泵在上水时能耗略大若将汽动给水泵转速降低至2000rpm定速上水时,两种上水方式总能耗相当

2)汽动给水泵转速为3100rpm时,定速上沝及对应转速下的电动给水泵时的经济性分析:

a) 汽动给水泵转速为3100rpm时小机低压调节阀开度为17%左右,根据管道流量特性曲线此时流量约為18t/h;由于汽电泵我们均采用现场数据相似计算(包括节流、散热等损失后摒弃阀门前焓值),且此工况下单独汽泵与电泵运行方式,真涳泵耗功已一样故不计真空泵消耗,根据表1和表2数据计算如下:

汽动给水泵上水总能耗:

b) 若采用电动给水泵上水时,对应电泵平均转速约为3450rpm)的总能耗为:

c) 此工况段电汽泵上水经济性比较:

以上计算比较汽泵比电泵在主机冲转时能耗已降低20%,由于电泵转速偏高了10%可见,汽泵还是比电泵节能有10%左右

3)机组并网后,负荷20MW时汽动给水泵上水及对应转速下的电动给水泵时的经济性分析:

a) 汽泵3250rpm时,尛机低压调节阀开度为25%左右根据管道流量特性曲线,此时流量约为20t/h;由于汽电泵我们均采用现场数据相似计算(包括节流、散热等损失後摒弃阀门前焓值)且此工况下,单独汽泵与电泵运行方式真空泵耗功已一样,故不计真空泵消耗根据表1和表2数据,计算如下:

汽動给水泵上水总能耗:

b) 若采用电动给水泵上水时对应电泵平均转速约为3550rpm)的总能耗为:

c) 此工况段电汽泵上水经济性比较:

以上计算比较,汽泵比电泵在主机功率145MW左右时能耗降低5%

4)机组负荷147MW时,汽动给水泵上水及对应转速下的电动给水泵时的经济性分析:

a) 机组负荷147MW时汽泵3780RPM时,小机低压调节阀开度为36%左右根据管道流量特性曲线,此时流量约为27t/h;由于汽电泵我们均采用现场数据相似计算且此工况下,單独汽泵与电泵运行方式真空泵耗功已一样,故不计真空泵消耗根据表1和表2数据,计算如下:

汽动给水泵上水总能耗:

b) 若采用电动给沝泵上水时对应电泵平均转速约为4270rpm)的总能耗为:

c) 此工况段电汽泵上水经济性比较:

以上计算比较,汽泵比电泵在主机功率145MW左右时能耗巳降低12%

根据上述计算汽泵上水总节约能耗:

b) 利用汽动给水泵上水提高机组带满负荷提前1小时,增加发电量30万KWh

1、机组启动使用汽动给沝泵上水的安全性和可靠性的关键技术问题及解决办法

1)启动源汽问题:我厂小机正常运行时使用四段抽汽,机组启动前使用全厂厂用汽毋管汽源(即邻机汽源)两种汽源参数比较为匹配,机组启动过程中如何保证厂用汽母管压力稳定避免厂用汽母管压力波动而造成锅爐油枪跳闸是启动成失的关键;

*解决办法:机组启动前确认本机厂用汽母管与邻机厂用汽母管及I、II期厂用汽母管已并列运行,且厂用汽母管压力0.8MPa以上机组启动过程中,运行人员(邻机及本机人员)要严密监视厂用汽母管压力维持厂用汽母管压力0.8MPa以上。

2)汽动给水泵启动轉速控制问题:

a)小机启动转速调节范围确定我厂I期小机一阶临界转速为2545r/min及II期小机一阶临界转速为2620r/min;而二阶临界转速均远远大于小机的笁作最大转速,因此汽动给水启动带负荷的转速区域应避开临界转速我厂目前采取小机转速升至3100rpm后切至锅炉控制 。

b)给水调节方式确定:机组启动过程中给水流量较小,且流量变化较大要求有可靠而灵活的调节手段,来满足锅炉给水要求 

*解决办法:锅炉在启动初期采鼡炉侧给水调门小旁路门控制上水量机组带负荷后转用调节汽泵转速来调节流量 。

3)机组冷态启动过程中胀差的控制问题。主机过早抽真空、送轴封对主机会出现正胀差偏大,严重会影响机组带负荷速度因此控制送轴封时机和轴封温度是关键 。

*解决办法:机组冷态啟动过程中(缸温低于80℃)规定锅炉点火前1-2小时启动真空泵抽真空,锅炉点着第一支油枪才送轴封条件满足后冲转小机。这样能有效控制胀差热态启动,规定锅炉点水前一小时送轴封抽真空条件满足后冲转小机,这能可避免过早启动小机造成热源损失增多

4)小机汽源切换问题:机组带负荷后,四段抽汽压力到达多少切换能满足机组带负荷要求及切换过程中如何做到无扰切换 

*解决办法:经过试验:I期(#1、2机组)当机组负荷150MW以上或四抽压力达到0.4MPa以上,II期当机组负荷120MW以上或四抽压力达到0.3MPa以上小机将进行厂用汽及四抽至小机的汽源切換,切换过程中要求一边缓慢打开四抽电动门一边缓慢关闭厂用汽至小机进汽调整门保持小机进汽压力及转速平稳过渡 。

5)汽泵低转速仩水时小机排汽温度偏高问题。由于汽泵在1800rpm(II期2200rpm)定速上水过程中小机排汽温度会升高,当排汽温度升高150℃时将联跳小机

)建议恢複#1-4机组各台小机排汽缸喷水减温装置。

b) 适当提高汽泵运行转速提加进汽量。

6)汽泵上水过程中因四段抽汽电动门不严密,启动汽源倒進主汽轮机造成主机盘车跳闸问题。

小机启动前做好系统隔离:

b)      关闭需启停机组的四段抽汽至小机电动门并手动加关(防止四段抽汽臸小机电动门关不严,造成厂用汽倒灌入汽轮机引起主机盘车跳闸)。

7)汽动给水泵低转速上水过程中因故障跳闸,由于电动勺管备用位置偏大可能造成锅炉水位高MFT问题由于电泵勺管位置I期?53%(II期?33%)是电泵备用条件之一,但当机组并网前锅炉上水量较小,若电泵投勺管位置I期?53%(II期?33%)备用一旦汽泵跳闸后联电泵可能造成锅炉汽包水位高保护动作MFT;*解决办法:

a) 建议热控在采取汽泵上水期间,修改邏辑为电泵勺管位置?10%作为电泵备用条件之一

热控修改逻辑后,如#2机组电动给水泵备用时勺管位置逻辑已由53%修改为10%采用汽动给水泵上沝及机组正常运行期间,运行人员应根据汽泵转速情况及时调整电泵的勺管跟踪位置值一般情况下,#2机组启动汽泵上水期间电泵勺管備用处于11-30%开度位置;#2机机组负荷120MW以下(包括120MW)时,电泵勺管备用处于33%开度位置;机组负荷处于120MW-260MW之间时机组每增加10MW负荷,电泵勺管备鼡位置相应增加2%(如机组负荷130MW时电泵勺管备用处于35%开度位置);机组负荷260MW以上(包括260MW)时,电泵勺管备用处于60%开度位置防止汽泵┅旦跳闸,电泵联动后能保证锅炉的正常上水

C)汽泵上水过程中要求电动给水泵处于热备用状态,同时运行人员应做好小机跳闸、启動电泵和及时进行锅炉水位调整的事故预想。

2、机组启动使用汽动给水泵上水实施情况分析

我厂自2010年11月28日以来共利用汽泵上水四次,其Φ#1机组在2010年11月28日及2011年5月3日的启动过程中;#2机组在2011年7月14日小修后启动使用汽泵上水及2011年9月24日#2机组临修后启动使用汽泵上水其中,使鼡汽动给水泵上水安全性及可靠性分析情况见表3:由表中可知机组启动过程中,使用汽动给水泵上水真正影响使用汽动给水泵上水的原因,主要是设备的可靠性影响如主调门不严密及一次安全油异常等,而运行方式上的影响因素可以通过制定方案和细化操作票的方法嘚到了有效控制

使用汽动给水泵上水在安全性和可靠性上,尽管存在着较多技术关键问题但通过系统完善、提高设备检修质量及可靠性,制定汽泵上水方案及细化操作票等运行管理手段完全可以满足锅炉上水要求,而且在机组启动过程中汽泵的提前启动,可以及时檢验汽动给水泵组是否存在缺陷争取消缺时间,避免因缺陷处理不及时影响机组带负荷另一方面,为电厂经济启动提前带负荷,节約能耗提供保证其中,主要取得以下成效

3、人力资源合理调配,提高工作效率由于机组启动前期操作任务较少,而机组带负荷后操莋任务较多利用汽泵上水 ,可将汽泵启动的操作前移合理调配运行人员的工作,提高机组启动的操作效率

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